直列四缸發(fā)動(dòng)機(jī)相對于V型發(fā)動(dòng)機(jī),缸體的缸孔中心排列于一直線平面內(nèi),稱直列發(fā)動(dòng)機(jī)。在當(dāng)今車用中小排量汽車發(fā)動(dòng)機(jī)中直列發(fā)動(dòng)機(jī)占絕對優(yōu)勢。
探討直列四缸發(fā)動(dòng)機(jī)的缸體加工工藝具有普遍意義。
一、組合機(jī)床自動(dòng)線生產(chǎn)線
在我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期,由國內(nèi)機(jī)床廠制造的組合機(jī)床自動(dòng)線,代表當(dāng)時(shí)我國機(jī)床制造的水平,組合機(jī)床的特點(diǎn)是多主軸同步加工生產(chǎn)效率高,但是存在設(shè)計(jì)主軸箱布置主軸時(shí),主軸與主軸之間距離受規(guī)定值的限制,只能大于規(guī)定值不能小于規(guī)定值,否則影響主軸箱的強(qiáng)度。所以對于缸體側(cè)發(fā)電機(jī)調(diào)節(jié)支架的安裝螺孔組孔距太小,就必須分兩臺組合機(jī)床來加工。兩臺機(jī)床加工,存在兩次定位,加工誤差不能滿足有嚴(yán)格要求的安裝孔組的孔距要求。
生產(chǎn)線機(jī)床數(shù)量增加,使鋪設(shè)的生產(chǎn)線加長。組合機(jī)床自動(dòng)生產(chǎn)線另一個(gè)缺點(diǎn)是不能增加和減少生產(chǎn)線的工步。對于改進(jìn)產(chǎn)品性能需要增加和減少工序成為不可能,必須在組合機(jī)床自動(dòng)生產(chǎn)線外增加設(shè)備來完成,所以組合機(jī)床自線動(dòng)現(xiàn)在已從汽車制造業(yè)生產(chǎn)線近乎全部退出。
二、全部由加工中心機(jī)床組成的柔性全自動(dòng)生產(chǎn)線
全部由加工中心機(jī)床組成的柔性全自動(dòng)生產(chǎn)線是現(xiàn)在生產(chǎn)線的頂級,我國汽車產(chǎn)業(yè)在急于發(fā)展的高峰期由國內(nèi)汽車制造業(yè)從國外引進(jìn),它的生產(chǎn)效率高,生產(chǎn)的穩(wěn)定性好,生產(chǎn)線的調(diào)節(jié)性好。但是資金投入大,相對生產(chǎn)成本也高。它的不足的是國外配件的供應(yīng)周期長,一旦出現(xiàn)故障,恢復(fù)生產(chǎn)需要時(shí)間也長。
三、組合機(jī)床與加工中心組成的混合生產(chǎn)線
組合機(jī)床的特點(diǎn)是加工生產(chǎn)效率高,能平衡生產(chǎn)線的節(jié)拍,能適應(yīng)重切削的工序如曲軸孔兩側(cè)8個(gè)面同時(shí)加工,一次進(jìn)給走刀完成。
圖1 立式組合機(jī)床主軸與銑刀配置圖
加工中心是單軸加工,不受加工孔距的限制,如側(cè)面發(fā)電機(jī)支架安裝螺孔加工,一組多螺孔,孔的中心距離小,但是加工中心可在一道工序中完成,而且有可減少或增加工步的功能,能適應(yīng)產(chǎn)品不斷改進(jìn)的要求。兩種各有特點(diǎn)的機(jī)床組成的混合生產(chǎn)線,非常適合我國汽車市場多品種小批量的要求。
上海華普發(fā)動(dòng)機(jī)公司479缸體生產(chǎn)線就是這樣混合模式的典型。下面一一介紹。
479Q缸體生產(chǎn)線2003建成當(dāng)年投產(chǎn),年產(chǎn)50000臺發(fā)動(dòng)機(jī),2006年二期擴(kuò)大生產(chǎn)設(shè)備完成后,年產(chǎn)達(dá)100000臺發(fā)動(dòng)機(jī),加工中心機(jī)床增加一倍。由于組合機(jī)床高效率能滿足生產(chǎn)節(jié)拍,組合機(jī)床沒有增加。
479Q缸體生產(chǎn)線整體指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求,但是還存在以下不足:
缸體生產(chǎn)線的缸體,工序完成后個(gè)別成品出現(xiàn)頂面精銑不出,報(bào)廢。
同樣,造成缸孔珩磨后,壁厚不等,一邊厚,一邊薄,報(bào)廢。以上兩個(gè)問題與工序a) 半精銑頂面,半精鏜缸套孔b)精銑頂面,精鏜缸套孔C)珩磨缸套孔有關(guān)。珩磨缸套孔珩磨頭是以缸套孔本身為導(dǎo)向,余量很小,可以排除。a),b)兩工序都是以底面和兩個(gè)φ14H7定位孔定位加工的。可能與選擇加工精基準(zhǔn)有關(guān)。
出問題的原因分析:精加工后的精基準(zhǔn)底面與頂面平行度誤差太大,頂面原始余量不足以包容(精基準(zhǔn))底面對頂面平行度誤差時(shí),是最終發(fā)生個(gè)別缸體報(bào)廢的原因。先從加工精基準(zhǔn)工藝流程查找。檢查可能與加工精基準(zhǔn)有關(guān)的工序。
工序安排:
O p - 10選擇1、4毛坯缸孔和毛坯底面定位,精加工過度基準(zhǔn)即缸體側(cè)面上面兩個(gè)小平面(距缸孔中心55±0.05)和下面兩個(gè)小平面(距缸孔中心62±0.05),以及同側(cè)兩個(gè)出砂孔φ35H7到尺寸。
圖2 缸體過度基準(zhǔn)是上面兩個(gè)小平面和下面兩個(gè)下平面及同側(cè)2-ф35H7出
砂孔
這個(gè)過度基準(zhǔn)也是國內(nèi)外發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)公司的總體設(shè)置的,同常也被提供生產(chǎn)線的機(jī)床廠設(shè)計(jì)工師采用。
筆者認(rèn)為,選擇1、4毛坯缸孔作為毛基準(zhǔn),因?yàn)?/span>1、4毛坯缸孔是缸體結(jié)構(gòu)的中心要素,選擇作為毛基準(zhǔn)完全正確。但是選擇底面作為毛基準(zhǔn)不當(dāng),因?yàn)樵阼T造時(shí),為了保證頂面平整結(jié)構(gòu)致密,頂面向下,而底面在上,由于排氣向上,澆鑄系統(tǒng)的澆口就設(shè)置在底面上,切割澆口后,毛坯底面坯雖經(jīng)缸體毛坯廠多次打磨,但是并不平整,它與頂面平行度誤差很大。而加工后的過度基準(zhǔn)四個(gè)小平面和同側(cè)兩個(gè)出砂孔與頂平面也無任何位置關(guān)系。
Op-20以過度基準(zhǔn)來加工精基準(zhǔn)底面和2-φ14H7定位孔。相對于頂面,由于上面兩種誤差的疊加,是造成頂面銑不出和缸孔珩磨后壁厚不等的根本原因。
既然問題是出在加工的基準(zhǔn)選擇上,那么如何來解決問題。
1.我們可以從缸體本身結(jié)構(gòu)來考慮,選擇1、5檔主軸承孔剖分面為毛基準(zhǔn)(因?yàn)橹鬏S承孔剖分面雖然是毛面,但缸體設(shè)計(jì)時(shí)是與頂面有平行度要求的)。粗銑缸體頂面。
2.以缸體頂面和1、4缸毛坯孔為過度基準(zhǔn)精加工底面和兩個(gè)φ14H7定位孔。
工序安排:
OP-10粗銑頂面。定位1、5檔主軸承孔剖分面。設(shè)備組合機(jī)床立銑機(jī)床。
圖3 粗銑頂面工序圖
OP-20精加工底面和兩個(gè)φ14H7定位孔。定位粗銑頂面和1、4缸毛坯孔。設(shè)備立式加工中心機(jī)床。
經(jīng)過這樣工藝優(yōu)化,就能完全解決精基準(zhǔn)底面對頂面的平行度工藝要求。從加工工藝學(xué)理論,因?yàn)榈酌婧晚斆婊榧庸せ鶞?zhǔn),所以加工誤差為最小。從而也完全解決頂面精銑不出和缸孔珩磨后,壁厚不等的問題。
四、結(jié)語
專門設(shè)計(jì)過度基準(zhǔn)是內(nèi)燃機(jī)行業(yè)沿用的傳統(tǒng),但是由于用粗基準(zhǔn)加工過度基準(zhǔn)有誤差,再加上過度基準(zhǔn)加工精基準(zhǔn)誤差,最后的精基準(zhǔn)的底面對頂面平行度難以保證。
實(shí)際生產(chǎn)還遇到過度基準(zhǔn)四個(gè)小平面在缸體毛坯運(yùn)送過程磕碰,還有鑄造的塌陷,小平面精銑不出,缸體無法繼續(xù)加工而報(bào)廢。同時(shí)也增加加工小平面的工時(shí)。
為了原生產(chǎn)線提升方便,建議OP-10粗銑頂面的工序在生產(chǎn)線外進(jìn)行或者由缸體毛坯廠進(jìn)行OP-10粗銑頂面的加工。
當(dāng)今中國汽車已進(jìn)入新能源時(shí)代,新能源汽車產(chǎn)量成倍的增長,但是,相對于內(nèi)燃機(jī)為動(dòng)力汽車的巨大的生產(chǎn)量和保有量,新能源汽車幾乎沒有影響。所以內(nèi)燃機(jī)的生產(chǎn)和維修都有很大的提升空間和市場。繼續(xù)探討內(nèi)燃機(jī)加工工藝課題,應(yīng)該在繼承傳統(tǒng)工藝時(shí),也要求突破傳統(tǒng)工藝,勇于工藝創(chuàng)新才有其現(xiàn)實(shí)意義。
入駐:2024-02-26
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入駐:2024-02-22
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舉辦:2026-03-29 至 2026-04-01
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